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循(xún)環水泵加速汽輪機冷端系統優化!

所屬分類:公司新聞    發布(bù)時間(jiān): 2020-07-23    作者:
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西安水泵


在熱力發電(diàn)廠中,大的能(néng)量損(sǔn)失在冷端(duān)系統,其性能好壞對機組的經濟性影響非常大,而(ér)很多電廠的冷端系統與(yǔ)設計工況點相差甚遠,存在很大的(de)節能空間。本文通過對某電廠的冷端系統的各個設備性能(néng)技術分析以及水泵功能操作(zuò),進行系統性優化與改進,充分(fèn)利用冷端(duān)系統各個設備的性能,使機組達(dá)到更佳經濟運行(háng)狀态,節能效果顯著。

1  汽輪機冷端系統各設備的主要技術規(guī)範

a、凝汽器

凝汽器型(xíng)号為N-38000-1,主要(yào)性能參數如下(xià):

西安水泵


b、循環(huán)水(shuǐ)泵

循環水泵采用(yòng)長沙水泵(bèng)的立式斜流泵,循環水系(xì)統采用帶冷卻塔的二次循環水系統,擴大單元制(雙機供水系統之間采用聯絡管系統(tǒng),聯絡管管徑為φ2000mm)。

循(xún)環水泵型号; 88LKXA-26;型式(shì):濕井式、固定葉片(piàn)、轉子(zǐ)可抽式、立式斜流泵;立式并列(liè)布置;單基礎支撐循環水泵性能參(cān)數:

西安潛(qián)水泵


c、冷水塔

冷水塔面積為9000m2,自然通風,循環(huán)水幹(gàn)管管徑為3000mm,設計循環水流量為64800t/h;帶十字擋風牆。

淋水填(tián)料采用聚氯乙烯(xī)改性(xìng)塑料片制成,波型為雙S波;淋水(shuǐ)闆外形規格為1000×500×500mm、1000×400mm,片距30mm,片材厚度(dù)為0.40(±0.03)mm,每立方米組裝體質量約為(wéi)20kg/m3;淋水填料的組裝高度為0.8m、1.0m、1.2m,由塔(tǎ)中心向外分别布置。

噴濺(jiàn)裝置(zhì)采(cǎi)用西安院技術的(de)TP-Ⅱ型噴嘴組,與配水管聯接(jiē)采用耳邊接頭,材質為ABS工程塑料。

塔芯頂端加一PVC除水器,采用160—45型改性聚氯乙烯塑料,弧片形(xíng)狀為等(děng)厚兩邊卷邊(biān),長度(dù)1000mm,片厚0.8±0.1mm。

d、水環真空泵

抽真空系統采用(yòng)串聯式(shì),每台機(jī)組配備三台真(zhēn)空泵(bèng),設計是(shì)兩用一備。

水環真空泵采用廣東佛山水泵廠(chǎng)的産品,型号(hào)是改(gǎi)進型2BW4353-OEK4,不配備大氣(qì)噴(pēn)射器;其性(xìng)能參數(shù)如下:

西安污水泵


2  冷(lěng)端設(shè)備性能分析及改進思路

冷端設備性能重要的(de)指标有兩個:

一是(shì)凝汽器的真空,另一個指标是(shì)循環水泵電耗。另外從熱(rè)力系統角度考(kǎo)慮凝結水過冷度(dù)也是一個重(zhòng)要經濟性指标。凝汽器本身是個換熱器,評價其性能(néng)優劣重要指标是凝汽器端差。要(yào)想獲得(dé)更佳真空,主要措(cuò)施是降低循環水溫(wēn)度和(hé)降低凝汽(qì)器端(duān)差。對于循環水泵電耗,主要是(shì)考(kǎo)慮循環水泵經濟調度運行(háng)。

在設計階段,結合東(dōng)汽廠600MW級汽輪機末級(jí)葉片(piàn)特點及本地的水文條件,凝汽器背壓選為5.2 kPa(a)[LP/HP  4.6/5.8 kPa(a)]。凝汽器(qì)循環倍率按60計算,凝汽器理論計(jì)算面積為30000m2,加10%裕量(liàng)後設(shè)計面積為33000m2;在後來的優化設計中,經過技術研讨及經濟技術性分(fèn)析,結(jié)果選定凝汽器面積(jī)為38000m2,這一點在日後運行中經濟效益得到明顯體現,凝汽器面積(jī)增加端差明顯減(jiǎn)小,實際運行中比(bǐ)部分其它600MW級機組(zǔ)的36000m2凝(níng)汽器真空要好0.2~0.3KPa。

為了(le)**凝汽器端(duān)差達到優(yōu)值,我們采取了一系(xì)列措(cuò)施(shī),主要有定期(qī)采用高壓(yā)大流量清洗方式清洗凝汽器(qì)換熱管;盡可能(néng)提高凝汽器真空(kōng)嚴密性(xìng);嚴格按制循環水水質,**凝汽(qì)器換熱管不結垢(gòu)污;膠球系統24小時不間斷地投入運(yùn)行;**主機水環真空泵的出力等。

降低循環水溫度主要**冷(lěng)水塔性能達到更佳,為此我們也采(cǎi)取了一系列的措施,主要有在填(tián)料與水泥支撐梁之間增加一個玻璃鋼托架;控制水(shuǐ)塔進(jìn)水水質;定期清理水塔沉積物;定期檢查填料噴嘴等有(yǒu)無損壞;水塔(tǎ)流量是否分配(pèi)均勻等。

為了經濟調度循環(huán)水泵,降低(dī)循環水泵電耗(hào),我們請西安熱工研究院對冷端系統進行性(xìng)能診斷及優化試驗。西安院根據試(shì)驗結果(guǒ)提供了機組不同(tóng)負荷和不同循環冷卻水(shuǐ)溫度(dù)下循環水(shuǐ)泵的運行方(fāng)式和機(jī)組運行背壓。根據西安院的循環水泵(bèng)性能試(shì)驗和循環水系(xì)統阻力特性試驗,我(wǒ)們對循環(huán)水泵電機進行雙速改造。


3  冷端(duān)系統優化方案與改進措施

a、凝汽器

為了(le)**凝汽器端差,每年停機檢(jiǎn)修期間請(qǐng)專業的清洗隊伍對凝汽(qì)器進行高壓大流量沖洗。至高清洗壓力可達40 MPa,清洗(xǐ)後(hòu)凝汽器換熱管内壁可見金屬本色。這大大降低換熱管的水側傳熱熱阻,降低了凝汽器(qì)端差(chà)。

為了降低汽側傳熱熱(rè)阻,我們盡可能的提高凝汽器的真空嚴密(mì)性。為了**真空嚴密性(xìng),在日常運行中(zhōng),我們采用氦質譜檢漏(lòu)儀,對容易漏空的地方進憲定期檢查,容易漏空的主要地方有:小機排汽管的人孔門、防爆門;小機缸體下部的軸封回汽管法蘭(lán);小機(jī)排汽管法蘭;七八号低加水位計法蘭;凝汽器水位計;高低壓(yā)疏水擴容器人孔門法蘭;四級低加的事故疏水閥後管道法(fǎ)蘭;主(zhǔ)機軸封回汽管(guǎn);給水泵密封水回水(shuǐ)水封系統;與凝汽器(qì)汽側直接相連(lián)的放水放汽(qì)門;低壓缸防爆膜等等。對于軸封回汽管是否内漏也可通過對比(bǐ)軸加風機電流進行輔助判斷,并在停機檢修(xiū)時(shí)進入低壓缸内部檢查進一步确認漏空(kōng)與否。在每(měi)次停機檢修期間,對凝汽器進行灌(guàn)水查漏,查找到(dào)的漏點進行及時處理,确保灌水查漏後(hòu)無漏水的地方。經過近兩年的努力,兩台(tái)機組的真空嚴密性(xìng)達到非(fēi)常好的水平,下表(biǎo)是值長日志的記錄(lù):

化學(xué)人員對循(xún)環水水質進行嚴(yán)格控制,循環水濃縮倍率控制低一些,并合理使用阻垢劑,**了凝汽器換熱(rè)管不(bú)結垢,并合(hé)理殺菌,減(jiǎn)少換熱管内壁(bì)的泥垢,這都對凝汽器端差産生非(fēi)常重要的正面效果。



另外,膠球系統24小時不間斷運行。膠球采用(yòng)上海達極的(de)中硬度球,每月定期(qī)補換(huàn)新球,這能很好的清除凝汽器換換(huàn)熱管内壁的泥垢。大大降(jiàng)低凝汽(qì)器水側傳熱熱阻。

為了**凝汽器凝結水(shuǐ)過冷度盡可能(néng)的小,凡是進入(rù)凝汽器的各種(zhǒng)疏水(shuǐ)嚴格按系統設計(jì)走管路,進入凝汽(qì)器的接口全部位(wèi)于熱井(jǐng)水位以下,以充分利用疏水(shuǐ)的熱量,以此來降(jiàng)低凝結水過冷(lěng)度。

b、水環真空(kōng)泵

水環真空泵的(de)主要功能是抽走凝汽器汽側的不凝結氣體(tǐ),以此來達到降低汽側傳熱熱阻目的。所以水環真(zhēn)空泵的抽氣能力要求較高。為了增加真空泵的抽(chōu)氣能力,我們對水環真空泵進行了改造。真空泵換熱器(qì)增加了一路中央空調的冷凍水,因其水溫低,大大增加了真空泵的抽(chōu)吸能力。另外,不配備大氣(qì)噴射器,因(yīn)為增加大氣噴射(shè)器後,真(zhēn)空泵組的抽氣能力隻大氣噴射器的抽氣能力,而大氣噴射器的抽氣能力遠低于水環真空泵。

另外,因兩台(tái)機組的真空(kōng)嚴密性非常好,我們(men)對真空泵進行節能雙速(sù)改造,轉速由590rpm降至490rpm,日常運行中,每台機組隻需要轉一台(tái)低速真空泵即可(kě)。因真空泵轉速低,這對泵的汽蝕情(qíng)況有了很大的改善。

c、冷(lěng)水塔

2009年8月份我們請西安熱工院做冷卻(què)塔性能試驗,經過計算發現冷卻(què)塔冷卻幅高與設計值(zhí)相比大2℃左右,冷卻塔水(shuǐ)溫降與設計值相比小3℃左右。結果分析冷卻塔性(xìng)能差的主要原因是當(dāng)時的循環水水質(zhì)差造成的。另外,冷(lěng)水塔原設計(jì)有一(yī)點不足,填料直接放在小(xiǎo)水(shuǐ)泥支撐(chēng)梁上,而水泥梁較寬,達80mm,其截(jié)面積達1200m2,而整個冷水塔冷卻通風面積才9000m2,在水質差時小(xiǎo)水泥支撐梁(liáng)上積滿了(le)污泥雜(zá)物等,完全不通風,整個塔的(de)通風受阻現象較為嚴重。在幾次小修中,我們發現冷(lěng)卻(què)塔填料上結垢較多,由于填料片間隙遠小于水泥(ní)支撐梁(liáng)梁寬,當結垢達到一定程度時,支撐梁上(shàng)兩三片填料間隙沉積非常多的污泥垢,此兩三片填料間(jiān)隙因污泥垢堵塞無法通風,影響了通風(fēng)冷卻效果。為此在水泥支撐梁上安放玻璃鋼托架,托架之上再放填料,這樣增加冷卻塔的(de)通風冷卻面積(jī)。

化學運行人員嚴格控制水塔進水水質,在夏季時(shí)水源地渾水時采取臨時預案,加強反應沉澱池的加藥與排(pái)污,**水塔進水濁度,另外增加反滲透補水量,以**循環水水質要求。

每年大小修時,安排人(rén)員清理水塔沉積物,徹底(dǐ)清理水塔水池所有的雜物,并清理(lǐ)前池流道。并安排填(tián)料廠家人家全面檢查填料、噴嘴等有無損壞,并及時更換。日常運行中定期檢查冷(lěng)水塔流量是否分(fèn)配均勻,并在停機時調整配水管。

d、循環水泵

為了降低(dī)循環水泵電耗,并實現(xiàn)經濟調度循環水(shuǐ)泵,我們請西安熱工研究院(yuàn)對冷端系統進行性能診斷(duàn)及優化試驗(yàn)。提出了機組不(bú)同負荷和不同循環冷卻水(shuǐ)溫度下(xià)循環水泵(bèng)的運行方式(shì)、機組運行背壓。同(tóng)時進行循環水泵性能試驗(yàn)和循環(huán)水系統阻力特性試驗,并且(qiě)繪制循(xún)環水泵的流量、揚程(chéng)、軸功率和效率(lǜ)等性能曲線及循環水系(xì)統阻力特性曲線,根據循環水泵性能及循環水系統阻力特性,提出循環水泵(bèng)電(diàn)機雙速改造方案。

改造方案的主要内容是:循環水泵電機是籠型異步(bù)電(diàn)動機,通過用一套定子繞組在改變其接線方式後且(qiě)不(bú)添置和改變(biàn)任何設備的情(qíng)況下,實現電機兩種(zhǒng)速度,從而實現循環水泵(bèng)能雙速運轉。我們請專(zhuān)業電機廠家把電動機在16極和18極的繞組引線全部引出,在電機中(zhōng)性點接線盒旁邊重新設置(zhì)一個(gè)雙速切換的(de)出線箱,通過改變接(jiē)線端子上連接片的連接位置,即可改變電動機的(de)極數,從而達到改變轉速的目的,整個電氣系統不需(xū)變動。改造(zào)後循環水泵可實現兩種(zhǒng)轉速:370r/min和330r/min。

改造後循環水泵(bèng)的運行方式如下:

循環水泵運行(háng)方式

西安污(wū)水泵

循(xún)環(huán)水泵經過雙速改造和優化運行方式(shì)改進後,凝汽器真空并沒有降低的情況下,循(xún)環水泵平均(jun1)每年節約電量約800萬度電。循環水泵雙(shuāng)速改造後,通過加強化學監(jiān)督循環水水質,及時調整加藥方式,并24小時不間斷投入膠(jiāo)球系統(tǒng),凝汽器換熱(rè)管内部并沒有發生(shēng)結垢等現象。說明循環水泵雙(shuāng)速改造非常成功。





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